每年增加經濟效益約1.6億元,節約能量約9.3萬噸標煤(煤行業分析報告)……在芳烴聯合裝置低溫熱回收裝置現場,8臺新型壓縮機組正以平穩且高效的狀態運行中。它們承擔的任務是將生產過程中產生的低壓蒸汽進行“回收改造”,實現“變廢為寶”。經過一系列處理流程后,這些蒸汽將源源不斷地匯入蒸汽管網統籌運用。
節能減碳是芳烴聯合裝置提高競爭力的重要途徑。在低溫熱利用改造項目全面投用之前,芳烴聯合裝置塔頂熱能采用的是空氣冷卻器,效率不高、能耗偏大,同時造成大量低溫熱浪費。為充分利用芳烴聯合裝置低溫熱資源,提高裝置綜合競爭力,福建聯合石化分兩期實施芳烴低溫熱利用改造項目,利用蒸汽發生器代替空冷,回收塔頂余熱,通過壓縮機將低品位的蒸汽轉化為高品位蒸汽,實現低品質蒸汽的高效利用。
2021年,芳烴聯合裝置低溫熱回收利用項目一期3臺機組投用,至2024年年底,累計節約標準煤22萬噸。憑借該項目帶來的節能成效,福建聯合石化獲評國家2023年度重點行業能效“領跑者”企業。經過一年多的技術攻關、操作流程優化,二期工程的5臺機組也于2024年年底投入運行。低溫熱回收利用項目全面投用后,預計每年可減少18.1萬噸二氧化碳排放,為福建聯合石化全“綠”以赴推進節能降碳提供有利支撐。
該項目采用的大流量、高排壓、大功率的螺桿式蒸汽熱泵主機在石化領域屬首次應用,項目的成功運用,讓“芳烴低溫熱高效回收技術及配套裝備”成功入選國家能源局第四批首臺(套)重大技術裝備名錄,標志著石化行業低溫余熱利用技術取得重要突破。